40余名工人,4个月有效工期,经过“搭积木”式的预制构件拼装施工,一座地铁车站“华丽诞生”。7月1日,中铁二十二局集团有限公司首座装配式地铁车站——长春轨道交通7号线吉大四院站拼装完成,施工进度位居全线装配式车站之首。
吉大四院站是全线三座装配式车站之一,为地下二层岛式车站,全长204米,其中现浇段位于车站两端,总长60米,预制装配段位于车站中部,总长144米,装配构件共计72环504块,最重的顶板构件长度超过10米,重达54吨,拼装总重1.8万吨。
装配式建造技术是一种新型工法,它将车站主体结构分成底板、侧墙、顶板等7块混凝土预制构件,提前在预制场浇筑制作,待明挖施工结束后,在施工现场将7块预制构件按顺序拼成一个拱形结构。据统计,该工法有效节省了工期4个月,减少现场作业人员80余人。施工期间现场也不再有钢筋绑扎和混凝土湿作业,既减少了钢材、木材的用量,以及冬季低温对现场混凝土施工的制约,也极大降低了施工噪声和粉尘对城市环境的污染,有助于告别传统“脏乱差”的现象,更符合绿色低碳发展理念。
“大积木”站得稳、接得牢是保证工程质量的关键环节。据项目总工程师刘力军介绍,他们沿车站基坑横向设置了5条1.2米宽的水泥条带,作为构件落地的支撑点,并通过条带表面平整度控制保证大面积拼装体基面精平。同时,项目部还牵头组织成立了科研攻关小组,邀请业内权威专家论证指导,科学组织编制施工方案,“量身定制”了具备旋转、精确自动定位、防摇摆、姿态微调、纠偏等多功能的“80吨智能龙门吊+整体分离式台车”工装设备,确保拼装误差控制在5毫米以内,有效避免了拼装接缝不符合设计要求、精平垫层平整度达不到要求、预制块掉角等问题,攻克了全线首座桩撑体系车站装配式施工难题,实现了由传统“建造”到机械化“智造”的转变。
为保障城市公共交通平稳有序运行,提升公共交通服务品质与可持续性,南昌市强化财政资金保障、创新管理机制,全力支持南昌市公共交通事业健康、可持续发展。2025年,南昌市已累计向南昌轨道交通集团和南昌公共交通运输集团拨付运营补贴5.98亿元,有效推动轨道交通与公交网络的安全、稳定、高效服务。 为实现相关资金使用的规范性、安全性和有效性,南昌市聚焦机制创新,引导建立和完善轨道、公交成本规制办法,支持开展城市轨道交通服务质量评价、南昌轨道交通运营成本规制审计、南昌地铁1、2号线延长线初期运营前安全评估及公交配套衔接方案编制经费等配套事项,不断推动公共交通服务提质增效。(熊孝慧 洪观新闻记者 邬靓)